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循环洗油析出结晶物的原因及措施

【摘要】本文粗苯生产系统造成循环洗油析出结晶物的原因,由于外购洗油质量未达到规定要求,洗油含萘量过低,脱苯塔塔盘和泡罩材质腐蚀,破坏了正常的操作制度,未能及时发现,操作上未进行相应的调整,引发了煤气含苯升高、系统堵塞和管式炉蒸汽管烧弯等问题。采取了三项技术措施,使洗苯塔后煤气含苯降至0.5 g/Nm 以下,生产基本恢复正常,取得良好的效果。

关键词 粗苯 循环洗油 萘 苊 结晶物 脱苯塔

1前言

焦化厂粗苯生产采用管式炉加热法富油脱苯工艺。自1999 年脱苯塔更新改造以来 ,系统运行平稳,实现了高产低耗。洗苯塔后煤气含苯低于0.5 grN m 3,洗油耗量不高于 50 k ,这两项指标连续多年在焦化行业排首位。但自2007 年 4 月份以后,陆续出现了系统阻力上升、煤气含苯量升高、管式炉蒸汽管道烧弯等现象 ,严重影响了系统的正常运行 ,造成粗苯产量下降、洗油消耗增加。针对上述情况,开展了一系列的检查 、分析 、研讨 和论证 ,找出了主要原 因并加 以解决 。

2洗油质量要求

洗油是从焦炉煤气中回收和制取粗苯的常用溶剂,大多数焦化厂使用焦油洗油 ,它是煤焦油 中230℃~300 ℃的馏分。洗油的分子量适中,化学稳定性较好 ,在常温下对粗苯有 良好的吸收能力,而在加热时又能使粗苯从中很好地分离出来。为保证洗油的使用要求,对洗油质量有严格的规定,见表 1。

常温下 ,萘 、苊易析出固体结晶,所以应控制其含量 ,以保证洗油具有 良好的吸收粗苯能力 ,减小输送

阻力。但萘与苊等组分混合时,可生成熔点低于各组分的共熔混合物,因此必须保证洗油中含有一定量的萘 ,防止常温下从洗油中析出苊等结晶物。

3粗苯系统运行恶化的表现

3.1煤气含苯量上升

2007 年 4 月份以后 ,洗苯塔后煤气含苯量超过了考核指标 O.5 g/Nm ³,其后波动上升,最高达到 4.25 g/Nm³。,见表 2。

3.2系统阻力增加

贫油冷却器贫油相发生堵塞,堵塞频率逐渐增加,最高达到每天 4 8 次 ,贫油无法正常降温洗苯。贫油泵后压力同期逐步增加,自0.5 M Pa 缓慢上升至1.0 M Pa 以上,管路法兰垫受压渗油 、破裂,造成洗油大量泄漏,甚至被迫停产检修。洗苯塔煤气阻力超标(考核指标 ≤500 Pa),单月平均水平最高达到 1 485Pa。洗苯塔阻力统计如下 :

2007 上半年 :1 245 Pa;

2007 下半年 :1 270 Pa:

2008 上半年 :1 014 Pa;

2008 下半年 :869 Pa。

3.3管式炉蒸汽管道烧弯

管式炉后过热蒸汽温度最高达到 470 ℃(指标要求 380 ℃ 420 cC ),但富油温度仍在要求范围内(175℃~185 ℃),最终导致管式炉内的蒸汽管道被烧弯曲。

4循环洗油析出结晶物

针对粗苯系统出现的一系列异常现象 ,进行了全面的调查、分析和研讨。经过对循环洗油的质量进行化验分析 ,发现循环洗油在常温下析出晶体。到 2008年 l0 月份,常压、15 ℃时的固体结晶物甚至达到 50%(质量分数 )。期间虽然全部更换过洗油,但结晶物很快再次析出。循环洗油中一旦有结晶物析出,必然造成洗油粘度增加 ,洗油喷洒雾化效果差 ,在洗苯塔内煤气与洗油接触吸收面积减小 ,吸苯能力下降,洗苯塔后煤气含苯上升。同时,因洗油中含有结晶物,其流动性下降,导致系统阻力增高。

5洗油析出结晶物的原因分析

5.1确认洗油中的结晶物是苊结晶

根据前述分析 ,初步判断结晶物是煤气中的萘被洗油不断吸收积累,析出了萘结晶。通过对结晶物进行观察分析 ,发现结晶物的形态呈针状,与萘晶体的片状结构不符。经过查阅有关资料,常温下,苊的晶体呈针状。通过色谱分析肯定了这一结论。

5.2苊结晶形成的原因

造成洗油中析出苊结晶的原因不外乎两个方面 :一是外购洗油质量未达到规定要求 ,洗油中苊含量超标;二是洗油中萘含量过低,导致与萘共轭共熔的苊结晶析出。

(1) 对外购洗油进行化验,结果显示 15~C 时洗油不含结晶物,苊含量不超标。可以断定洗油中苊结晶不是外购洗油造成的。

(2) 调查走访洗油供应商,发现供应商在洗油生产过程中增加了提萘工艺,特别是对洗苯效果有重要影响的有效成分一α一甲基萘也被提出。据此判断外购洗油含萘量下降导致了苊结晶的析出。此后,有意识地往洗油中掺入部分工业萘 ,系统运行恶化的情况有所缓解 。

5.3循环洗油中萘的流失导致了苊结晶的析出

洗油在循环吸苯的过程中,同时不断吸收煤气中的萘与苊 ,在我厂脱苯塔未设采萘侧线的条件下 ,即使进厂洗油含萘量较低 ,循环洗油中的萘含量应是不断积累而逐步上升的。但化验表明,在进厂洗油含萘量为 5 g/L 左右 的情况 下 ,循 环洗 油 中萘含量持续为零。洗油中萘的不断流失,使洗油中积累的苊失去了与之共轭共熔的萘组分 ,常温下因不能形成共轭共熔而不断析出苊晶体 ,循环洗油中苊结晶持续增加。

5.4循环洗油中萘含量流失的原因

在对粗苯系统的设备进行检查时 ,发现脱苯塔底部压力显示 0.025 M Pa,比正常压力 0.030M Pa 低 ,据此判定脱苯塔出现了窜塔问题。利用一次停工检修的机会 ,打开脱苯塔上部塔圈 ,发现最上面两层塔盘腐蚀严重 ,泡罩腐蚀殆尽,这两层塔盘失去精馏作用。由于脱苯塔精馏段顶部两层塔盘串漏失去精馏作用,导致塔顶温度升高,原本经精馏回到洗油中的萘和苯蒸汽一起被蒸出,造成循环洗油中的萘流失 ,从而析出苊的结晶物。为了保证脱苯塔塔顶温度保持相对稳定 ,以生产合格的粗苯,操作上必然减少蒸汽用量,但管式炉煤气用量并没有作相应地调整 ,热量不能被蒸汽充分带走,长期累积造成过热蒸汽温度偏高 ,炉管过热 ,受热不均导致蒸汽管被烧弯。

6生产上采取的应急措施

为缓解系统运行的恶化状况,稳定提高粗苯回收率和产量,生产操作上作了适当调整 :

(1) 要求洗油供应商保证洗油质量,其中萘含量不低于 5.0 %;

(2 ) 根据生产实际情况 ,适当提高粗苯回流量 ,控制脱苯塔塔顶温度不超过 92 ℃,减少萘油馏分的挥发;

(3 ) 调整管式炉温度制度,使加热后的富油温度下调10 ℃,适当增加蒸汽流量,保证过热蒸汽温度不高于420 ℃ 。

采取这些措施后,系统生产逐步好转。2008 年 10月份以后 ,指标开始回升。到 2009 年 3 月初 ,洗苯塔后煤气含苯降至 0.5g/N m 3以下,生产基本恢复正常。

7总结

7.1粗苯生产是一个复杂的生产过程,影响因素比较多。这次造成粗苯系统运行恶化的原 因包括两个方面 :一是外购洗油质量未达到规定要求 ,洗油含萘量过低 ;二是脱苯塔塔盘和泡罩材质腐蚀破坏了正常的操作制度,未能及时发现,操作上未进行相应的调整。

7.2为了吸取教训 ,保证粗苯系统生产正常,今后应在以下几个方面加强操作和管理。

7.2.1根据粗苯生产实际和经验 ,制定严格的外购洗油质量企业技术标准 ,选择合格洗油供应商 ,杜绝不合格洗油进厂和使用不合格洗油。

7.2.2加强洗苯前的脱硫脱氰和硫铵生产操作,有效控制煤气中腐蚀性组分的含量,减轻设备腐蚀。

7.2-3严格控制进洗苯塔的洗油温度要适当高于煤气温度,尽量减少因洗油含水而溶解吸收煤气中的腐蚀性组分 。

7.2.4对脱苯塔改造时,选择更耐腐蚀的材质制造塔盘和泡罩,如不锈钢等。

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